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成都市水六厂B厂BOT方式建设介绍及启迪(上)         ★★★★ 【字体:
成都市水六厂B厂BOT方式建设介绍及启迪(上)
作者:何维华    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2006-11-12



文章摘要:   成都市自来水六厂是目前国内最大的重力流供水厂,利用成都平原的自然坡降及都江堰水系 的特征,从上游不到2 km的徐堰河、柏条河重力引水至水厂,常年引用徐堰河水,徐堰河岁 修期间转用柏条河水,河水经水厂净化处理后,利用60 m的自然高差,向城市管网重力输水 。近期规划为A,B,C三座水厂,A厂是老厂,供水60万 m3/d;B厂是按BOT方式建设的供 水40万 m3/d的新厂;C厂系规划建设中的另一新厂,规模类......


径为36 m,周边水深为2.96 m,池中水深为4.19 m,池底中心设内径5 m,深1.2 m的集泥斗,通过中心传动桁架式刮 泥机 ,将泥刮至斗内,由排泥管、排砂泵送至排水渠道。设计排泥浓度为5%,预沉池设计最大表 面负荷为10 m3/(h·m2)。利用投加PAM去除高浊,停留时间为20 min,但近些年原水 高浊 情况不多,预沉池基本没有使用。

1.2.4 混合池

  当原水浊度小于1000 NTU时,通过超越管直接进入混凝沉淀系统,首先在两座机械混合池 停 留1.24 min,混合池有效容积180 m3,设1台变频悬臂式混合搅拌机,混合搅拌流量为 设计流量的3倍。

   PAC,PAM及滤池反冲洗回用水均投入该池内。

1.2.5 絮凝池

   2座混合池分别连通5格机械絮凝池,共10格。水经混合池后,均匀分配到每一格絮凝池的进 水渠道,水从进水渠底部长条形孔进入絮凝池,经搅拌后,水从絮凝池上部进入沉淀池底部 。絮凝池每格处理水量为1740~1980 m3/h,一格池的平面尺寸8.74 m×8.7 m,有效 水 深7.63 m,有效容积580 m3。一格池内只设立了一台变频慢速搅拌机,搅拌叶轮直径3.8 m,转速1.3~6.5 r/min,叶轮外缘线速度1.27 m/s,配套电机功率为1.1 kW。搅拌机具有回流十余倍设计流量的性能,水在池内达到三维旋转翻滚流动,GT值控制在 104 ~105之间,絮凝时间达20 min。此机械絮凝池的设计与国内流行的设计不一样,它结构 简单,池内基本上不积泥,形成的矾花好。但需要说明的是混合池中除投加PAC外,还需同 时投加PAM,否则影响絮凝效果。

1.2.6 斜管沉淀池

   OTV设计的MULTIFLO斜管沉淀池,亦分10格。每格沉淀区面积为108.66 m2,表面 负荷16~18.2 m3/(h·m2),斜管高1.21 m(斜长1.4 m,倾角60°),棱形(39 .5 mm×35.5 mm)。斜管采用乙丙共聚板材模压、热焊组合成型,清水区保护高0.686 m ,底部配 水区高2.1 m,采用小漏斗、静压差排泥,小漏斗高3.57 m。

  每格沉淀区有9个排泥斗,10格共90个斗。每个斗设一根排泥管至排水管廊,9根管为一 组,每组设排泥总管,排泥总管上设有移动式泵抽放空措施。为了减少排泥管埋深,采用4.18 m静压差 排 泥,每根排泥管上安装了一个气动橡胶快速排泥阀,定时启动排泥,小斗增加浓缩时间、减 少排泥水量,效果良好。排水管廊布置在沉淀池出水渠的下方,总长约93 m,在管廊里排列 90个气动橡胶快速排泥阀,有利于集中管理。

  当水中溶解氧较多时,池内会出现气浮效应,部分浮渣上浮,故在进水侧设置横向排渣槽, 用阀门控制排渣。尽管沉淀池表面负荷比国内设计大了1.7倍,一年运营效果表明,当PAC投加量为10~2 5 mg/L,PAM投加量为0.05~0.15 mg/L时,沉淀池出水浊度在2~3 NTU之间,滤后水浊度 在0.05~0.2 NTU之间。

  沉淀池采用的玻璃钢集水槽存在静电吸附矾花的问题,斜管上端面,积矾花的现象较明显, 经常需专人用高压水冲洗。

1.2.7 快速F型滤池

  快速F型滤池系OTV专利,滤池共8格,每格面积为122 m2,池深4.86 m,原设计滤层厚度 为2 m,过滤周期20~24 h,滤速达17.3~19.8 m/h,采用长柄滤头,滤帽缝隙总面 积占滤池过滤面积的1.36%。气水反冲洗过程由冲洗周期及滤层水头损失自动控制,气冲强 度50 m3/(h·m2),气水同时反冲时水冲洗强度12 m3/(h·m2>),水清洗阶段时 反冲洗强度为30 m3/(h·m2),滤料膨胀率为10%。滤池反冲洗的前期高浊水直接排入排水渠道,反冲 洗后期水回收后泵至混合井,回用水量的比例由化验室试验确定,以反冲洗的时间进行控制。

  在初设、施工图中滤料粒径未定,但在安装期间确定滤料粒径d10为1.35 mm, K60<1.5。由于冲洗强度与de1.31成正比,粒径加大了,反冲强 度需提高,为此增加了一台鼓风机,同时滤层厚度减为1.5 m ,冲洗水泵未变,水冲强度未变,只是在滤池反冲洗过程中补充了一次水反冲。并且在滤 池单侧进水孔处,为了 避免冲刷滤层表面,增设了穿孔消能板。尽管滤池运行尚可,但滤池优化运行的研究、技改仍在探讨,也就是说 ,在水厂试运行过程中修改原设计较多的净化工艺是滤池。

1.2.8 清水池

  水六厂为均匀供水水厂,清水池有效容积为日供水量的5.2%,分4组,每

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