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技改降低污水泵站电耗的实践与探索           ★★★★ 【字体:
技改降低污水泵站电耗的实践与探索
作者:桂红艳 …    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2006-11-12



文章摘要: 0 概况   广州开发区污水处理厂主要收集和处理广州开发区西区的污水。由于区内地势平坦,无自然的地势落差,为便于污水的收集,在9.6 km2的服务区域内规划了10个泵站(见图1)。目前除1#,2#泵站未建设,8#泵站正在建设未投入使用外,其余泵站均已投入使用。由图1可见,由于进厂污水多次提升,其中部分污水提升多达4次,使得污水的输送成本较高。泵站设计不合理,增大了电耗量,使泵站污水输送每m3电耗高达0.132 kW·h。 ......



0 概况

  广州开发区污水处理厂主要收集和处理广州开发区西区的污水。由于区内地势平坦,无自然的地势落差,为便于污水的收集,在9.6 km2的服务区域内规划了10个泵站(见图1)。目前除1#,2#泵站未建设,8#泵站正在建设未投入使用外,其余泵站均已投入使用。由图1可见,由于进厂污水多次提升,其中部分污水提升多达4次,使得污水的输送成本较高。泵站设计不合理,增大了电耗量,使泵站污水输送每m3电耗高达0.132 kW·h。


图1 进厂管网及污水提升泵站示意

  该厂处理水量按首期3万m3/d,二期6万m3/d,三期9万m3/d进行总体规划。而目 前污水厂的设计处理规模为3万m3/d,实际进水水量仅为1.7万~2.5万m3/d,但直接进厂的泵站(3#,5#,7#)设计安装的泵均按9万m3/d配置。由表1可见,在首期日处理污水3万m3情况下,原设计配置的3用1备或2用1备的泵,实际为1用3备或 1用2备,且1用的泵常处于时开时停的状态,部分泵站甚至每小时仅开10 min。这样不仅对设备的损坏大,而且对厂区的工艺易产生较大的水量、水质冲击负荷,增大泵站和厂区污水处理电能消耗。

   表1 直接进厂泵站的原泵配置及泵的工作情况

泵站名称 原泵配置情况 现阶段
日水量
(万m3)
现阶段
平均流量
(m3/h)
原单泵每小
时开机时间
(min)
数量
(台)
额定功率
(kW)
设计流量
(m3/h)
5# 4 75 806 1~1.5 417~625 30~46
3# 4 75 806 0.3~0.5 125~208 9~15
7# 3 75 893 0.4~0.5 167~208 11~14

  此外,由图1可见,由于厂区未另设提升泵站,直接进厂的3#, 5#,7#泵站的管网通过厂区配水井而全部连通,形成了长达4 km的管网系统。这就会出现当1个泵站抽水而其余2个泵站未抽水时,抽水泵站的水将进入另两个泵站的管网,从而降低了泵的实际抽水效率,增加了重复抽水的成本。

1 调整泵组

  根据服务区用水计划(在相当长时间内,污水水量不会超过设计水量),以及各泵站的输水水量不同的情况,在厂现有泵的范围内对各进厂泵站的泵进行调整。例如,5#泵站的日输水量为10000~15000 m3之间,则将原设计配置的4台功率75 kW的泵改为1台55 kW,2台75 k W泵的配置;3#泵站的日输水量为3000~5000 m3,将其泵的配置由原来的4台75 kW的泵改为1台22 kW,1台55 kW;7#泵站的日输水量为4000~5000 m3,其泵的配置由原来的3台75 kW的泵改为1台22 kW,1台55 kW,通过重新调整主要泵站泵的配置,使泵站输送每m3污水的电耗下降了8%左右。

2 改造泵的叶轮提高抽水效率

  原有的75 kW,55 kW泵,其扬程分别为31 m,41 m,远高于泵站至厂区的实际提升高度(约15 m),所以水泵在扬程方面浪费很大。也就是说,原泵的设计选型,与实际情况相差较大。当然,换泵是最简便的办法,但是全面换泵,需要大量的资金投入;利用现有的电机泵体,重新设计更换叶轮,也是一个好办法,但是因为原泵为日本生产,加上改泵的品种多、数量少,目前还没有联系到厂家愿意承担此任务(此项工作还在继续做)。为此,采取了叶轮切削调节的方式对水泵进行改造。所谓叶轮切削调节即通过沿外径车小水泵的叶轮,改变水泵的性能曲线,使之更接近实际所需的扬程及流量范围,从而提高水泵的抽水效率。

  根据叶轮切削的比例定律和地区的实际情况,并结合所需流量、扬程和消耗功率,通过详细的理论计算,首先选取适当的车削比率,然后进行了水泵叶轮切削试验(见表2)。由表2可以看出,叶轮切削13%以后,水泵抽水效率提高了30%~40%。

表2 切削叶轮前后水泵效率测试

泵型 55 kW 75 kW
切削量 流量
(m3/h)
实测功率
(kW)
抽水效率
(m3/(kW·h))
提高效率
(%)
流量
(m3/h)
实测功率
(kW)
抽水效率
(m3/(kW·h))
提高效率
(%)
原叶轮 428 51 8.3   806 86 9.4  
5% 396 41 9.7 16.9 724 65 11.1 18.1
10% 364 34 10.6 27.7 659 53 12.4 31.9
13% 344 31 11.1 33.7 644 49 13.2 40.4

3 泵站自动化改造

   原有的泵站,采用的是简单的继电器-接触器控制,完全靠人工控制,加上选泵过于保守,单台泵的容量选得较大,且扬程选取太高,无法实现合理调度,形成对厂区水质水量的冲击负荷,电能消耗较大。为此,在泵站机械设备改造完后,即进行自动化改造,在每个泵站配置一台PLC和一台变频器,通过水位测量仪检测泵房水位值,调节水泵使用的频率与开启数量,保持水泵在最佳效率范围内运行,减少能耗,避免因频繁启动对设备带来的损坏,实现了对厂区的均匀输水,保证厂区的水处理工艺经济平稳地运行,也避免了污水在管网的重复流动。此步改造完成后,输水电耗在前面改造的基础上又降低29.5%。

   图2为该厂泵站2000~2001年的实际电耗情况。由图2可见,自2000年3月起到6月,通过对泵的合理调配和泵的叶轮改造,泵站的平均输水电耗从改造前的0.132 kW·h/m3 下降到 0.105 kW·h/m3左右;从2001年1月起到4月,自动化改造完成后,输水电耗又进一步下降到0.075 kW·h/m3左右 。


图2 2000~2001年泵站实际电耗情况

4 结语

  广州开发区污水处理厂针对泵站的设计过于超前、设计量过大而与实际使用差距较大造成泵站输水电耗过高的情况,采取了多种改造措施。全部改造完成后,整个泵站实际输水电耗比改造前降低了43.9 %。

   

 ◇作者通讯处: 510730 广州开发区污水处理厂
 ○电话:(020)82099909
 ○E-mail:maito:guihongyanemail@sina.com
 



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