文章摘要:
一、现状调查
大冶特钢动力公司连铸车间现有350S125A型水泵2台,开1备1,全天运行,铭牌参数:流量Q=1181m3/h,扬程H=112m,实际配套电机Ne=560kW,U0=6000V,I0=64.8A,cosφ=0.88。
实际运行参数:流量Q=1320m3/h(1280~1360 m3/h),H=96m(进口压力0.20MPa,出压力1.16 MPa)电机工作电流I=50A。
二、技术分析
从现场仪表测出的数据来看,该泵实际运行时电机功率为
P =√3×cosφ×U×I
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一、现状调查
大冶特钢动力公司连铸车间现有350S125A型水泵2台,开1备1,全天运行,铭牌参数:流量Q=1181m3/h,扬程H=112m,实际配套电机Ne=560kW,U0=6000V,I0=64.8A,cosφ=0.88。
实际运行参数:流量Q=1320m3/h(1280~1360 m3/h),H=96m(进口压力0.20MPa,出压力1.16 MPa)电机工作电流I=50A。
二、技术分析
从现场仪表测出的数据来看,该泵实际运行时电机功率为
P =√3×cosφ×U×I
= 1.732×0.88×6000×50
= 457(kW)
则水泵机组效率为
ηT
=ρgQH/P÷1000×100%
=(1000×9.81×1320/3600×96)÷457000×100%
=75.5%
式中:ρ——密度(kg/m3)
g——9.81(m/s2)
Q——流量(m3/ s)
H——扬程(m)
根据现场工作人员反映:目前泵流量偏大,实际生产所需流量仅850m3/h左右,目前采用的是旁通管回流的方式,电能浪费较严重,希望通过技改减少水泵电能消耗。
三、改造措施及预期效果
根据现场工作人员要求,并经我们初步计算,使用我单位“射流——尾迹三元流动水泵设计方法”设计制作的水泵叶轮,换装于原泵体内,不动设备基础、管路、电机,即可使改造后的350S125A型泵达到:流量Q=850m3/h,扬程H=100m,电机功率310~338kW(工作电流I=34~37A),机组效率ηT >
70%,与原型泵相比,在满足生产要求的情况下,每台泵实际运行至少可节约功率:
ΔP = P原-P改 = 457-338 = 119(kW)
每台泵全年至少可节电:
ΔW = 119×24×365 = 104(万kW·h)
若电价按0.47元/kW·h计算,每年至少可节约电费
0.47×104 = 49(万元)
四、投资费用及工期
2台泵全改总费用为12万元,改造后不到三个月即可收回投资。
三元流叶轮材质为灰口铸铁(HT20—40),使用寿命不少于原型叶轮,设计、制作工期为45~50天,现场施工2~4天。
2005年元月二十八日
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