文章摘要:
一、直埋蒸汽管道技术发展概况
目前,我国直埋蒸汽管道市场需求愈来愈大,而且有迅猛发展之势。这种局面的出现, 主要由以下原因促成:
A、我国推广“集中供热”、“热电联产”、“三联供”等节能、环保政策的需要;
B、现代文明城镇建设的加速和对节能、环保的高要求;
C、国家为了提高人民生活质量水平,供热范围由严寒的“三北”地区(即华北、东北 、西北)向广阔的冬寒夏热的“过渡地区”扩展的需求。
1.1、研究、开发、应用等方面取得了长足进步
......
荷载和随埋深增大而减小的车辆等活荷载;B、钢管的截面参数,在相同 的垂直荷载作用下,钢管半径越大,椭圆化变形越大,管壁越厚,椭圆化变形越小。
钢套管椭圆化变形,如超过一定限值,会造成局部失稳破坏,即使没有达到失稳破坏程 度,如果预留缝隙与计算变形不符,滑动支架变形、卡腿、断腿必定会发生,造成管道系统 破坏。
为了控制因椭圆化变形造成管道破坏,在进行外滑动钢套结构型式设计、生产时,应按 有关规范,认真计算,将椭圆化变形率控制在3%以内,同时,滑动支架与钢管内壁间隙应 与之适应。关于计算方法及公式,将另文介绍。
2.3.3、国外对保温材料如何长期包缚在工作钢管上,是有着严格技术措施的,他们采 用特殊的防腐蚀钢材带包缚保温材料,间距也有具体要求。如果简单地用细铅丝或塑料带包 缚保温材料。在高湿热条件下,经过一段时间铅丝锈断,塑料带老化,造成保温材料脱落, 保温结构破坏。
2.3.4、内工作钢管保温层外表面与钢套管内壁的间距尺寸并不随意,而是将这个空间 作为辐射传热的保温层,空间不能产生流动气流。国外是抽真空达到防止产生气流,国内由 于条件所限,采用抽真空措施,暂时还难以实现。但预留的空气层厚度不能随意,一般不大 于20mm,以防止空气对流产生,提高隔热效果。
2.3.5、某些节点处理也存在不安全性和检修难。如将波纹补偿器安装在外钢套管内, 一旦破坏,如何确定位置、如何检修均尚没有明确、成熟的方法,其它像国内固定支架、疏 水装置等同样存在上述问题。
还有其它诸多因素不一一列举。通过以上几点只是想说明在引进国外技术时,应该真正 “吃透”后,再“为我所用”。同时,目前对“钢套钢”结构型式,尚不应简单肯定,需进 一步深入研究、实验,拿出经济、技术符合我国国情,又不会造成遗患于后的钢套钢结构型式方案。
2.4、关于内固定支架
由于蒸汽管道热伸长量大,为了保证管道有效地实现热胀冷缩,需要设置固定支架。 如果还是按外固定设置方法,由于蒸汽管道温度高,补偿段短,固定墩设置多,尺 寸大,这样一是增大工程量,二是造成施工难度。为解决这项技术难点,通过对国内外充分 调研、交流,我校于1995年立题研究,题目是:《蒸汽管道内固定支架试验方法研究》,并 上了一名研究生专题研究了三年。在研究过程中曾得到蔡启林教授、姚约翰总工、杨明学研 究员等专家热诚指导,课题完成了,但为什么至今没有向社会发表,原因是有些问题尚需要 深入探讨,鉴于目前已有单位使用,为了安全,现将两个主要技术问题予以简要说明,供参考。
2.4.1、计算理论依据:根据弹性力学理论,内固定支架是采用薄壁小圆环理论进行计 算,这种计算方法的边界条件要求内外钢环必须紧密结合,受力均匀,但施工过程中很难达 到要求,如果采取沿管道周边分几片组成不连续圆环,更不可能达到边界条件要求。所以需 要进一步研究、探讨可以满足计算边界要求的施工技术措施,否则运行后会产生不安全因素 。
2.4.2、为了防止冷桥作用,热流外泄,内固定支架的内外环采用石棉橡胶垫隔热。采 用石棉橡胶垫,有两个问题需要考虑。
A、石棉橡胶热老化问题,一般蒸汽管道寿命介定大于20年,石棉橡胶垫肯定达不到( 由于橡胶原因),一旦石棉橡胶老化粉化,不仅隔热目的达不到,而且造成结构破坏,影响 管道安全运行。
B、根据石棉橡胶垫导热系数计算,每10mm只能隔热26℃左右,如果介质温度高,又要 控制外套钢管的表面温度,则石棉橡胶垫需要很厚,难以实现。
为此,我校正研究采用新型隔热材料取代橡胶垫。
2.5、固定墩微量变形与力衰减
即使采用了内固定支架方法,一个管网总是有的地方还要采用外固定支架,例如拐弯处 、出土端等。由于蒸汽管道产生的热应力高,特别是大管径管道产生的推力数以百吨计,如 果按固定墩没有微量位移进行结构计算。大管径固定墩的尺寸会非常大,甚至无法实施。土 壤不是刚性体,埋在土内的固定墩,在推力作用下,事实上是会产生微量变形的,如果主观 不承认这个客观事实,不是科学态度。建议采用允许固定墩微量位移的方法设计固定墩,以 达到推力大幅度衰减目的,这一观点已逐步被国内外接受。我校也已经对这一课题进行了专 题研究。通过理论计算、工程实践研究表明:允许固定墩微量位移(一般控制在30mm内), 可以将固定墩承受的推力衰减50~70%。我们不仅在实验室进行了模拟实验,而且在内蒙伊 敏河煤电集团、河南永城煤电集团等大管径管道工程进行了实践,取得了预期成果,前不久 某市大管径管道工程,计算固定墩承受的推力600多吨,按一般结构确定的固定墩尺寸之大 ,在城市根本无法实施,经过建议采用微量位移法,推力衰减到200多吨。(详细计算参阅 《区域供热》2000年第6期拙文)。
三、结束语
通过以上对直埋蒸汽管道设计、开发中几个主要关键技术的思考与探讨。说明直埋蒸汽 管道技术比较复杂,有诸多问题尚未解决,需要深入研究和实践。因此,生产和科技、院校 应协同合作,继续加强科研力度,共同促进直埋蒸汽管道进一步完善和发展。
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