【220 kV真王线送电合闸时保护误动分析】
目前江苏省仪征市220 kV网络主接线见图1。

图1220 kV网络主接线
真州变电站2689开关保护配置为南京自动化设备总厂WXB-11C和南京自动化研究院LFP-901。2003年元月19日,真州至蒋王线路检修,真州变由六合变供电。当晚17:00,线路检修工作结束,先由蒋王变向空线路送电成功,17:30真州变2689开关合闸后跳开。现场检查901保护无异常,而11保护跳闸出口。
将保护动作报告的数据完整地输入Excel工作表,并用其折线工具画出电流(I)与时间(t)的变化曲线(见图2)以及电压(U)与时间(t)的变化曲线(见图3)。
从报告中看出:开关合闸前电压正常,电流为零;开关合闸后电流电压均正常,约几百毫秒后装置检测到失压,1 177 ms后11保护出口,1 209 ms后开关跳开,电流也消失。
初步推测:26891闸刀辅助触点接触不好,断路器合闸震动,使闸刀辅助触点不通,导致保护装置失压跳闸。后经现场模拟试验,电动合26891闸刀,其辅助触点不能到位,而手动合26891闸刀,由于有个冲力,其辅助触点尚能到位。当时我们的疑惑在于其断线闭锁和振荡闭锁为什么不起作用。

图2电流与时间的变化

图3电压与时间的变化
11保护动作过程:断线闭锁程序正常时起作用,断路器合闸后相电流突变量元件启动,断线闭锁程序只能判一相断线,却不能判三相断线,中断程序直接转入距离保护故障处理程序,经装置软件逻辑判断后,接着进入振荡闭锁子程序,振荡闭锁流程不断循环,但为区分振荡中是否有短路,振荡闭锁期间11保护装置不断检索下面3个条件:(1) 感受阻抗先有个突变;(2) 阻抗突变后又在200 ms内电阻分量变化很小;(3) 阻抗200 ms均在I段范围内。当全部满足上述3个条件后,保护出口三跳,显然2003年元月19日晚间2689的11保护失压后,虽然有振荡闭锁,但失压持续时间(振荡时间)超过200 ms,装置依然出口跳闸,即DZICK(振荡中距离I段出口)。
901保护不起作用的原因:901保护不动作是由于其装置内部“低压距离继电器”起作用。901保护检测到失压后,当正序电压下降至10%Un以下时,进入三相低压程序,由正序电压极化,Ⅰ、Ⅱ段距离继电器在动作前设置的门坎6%Un,即此时测量阻抗虽小于阻抗动作定值,却大于(定值-门坎),因而可以认为901保护未达到动作定值,保护不动作。
结论:220 kV真王线保护动作是由多种巧合所造成,其直接原因是闸刀辅助触点不好引起。变电站隔离闸刀合闸后,要求运行人员及时检查其一次触头是否接触良好,合闸是否到位,如果再要求他们检查二次辅助触点接触是否良好,不太现实,只能要求运行人员检查保护装置电压显示是否正常。今后应加强闸刀辅助触点的检修维护,特别是引入距离保护回路的触点,不能成为定期检修工作的死区。(江苏仪征供电公司邱文华供稿)
【对继电保护观念更新问题的认识】
3.有关设备的信号记录和复归
为保障电网安全、稳定运行,除需监视电网母线电压、线路电流和功率等参数以外,还需监视电网一、二次设备故障和异常的状态。
当电网的一、二次设备发生故障或异常情况时,除应由保护或自动装置立即采取隔离措施以外,还需给出相应的信号提示运行人员进行处理,以保持电网安全、稳定运行。所以,在检测到设备出现故障和异常后,给出故障和异常的信号,是发电厂和变电站二次系统的一个重要功能。
对于故障和异常的信号指示要求一般是:
(1) 自保持;
(2) 人工复归。
传统的信号指示是借助于检测装置起动各种信号继电器,借助继电器触点给出声、光等信号。为满足上述信号指示要求,往往采用掉牌继电器和磁保持继电器指示信号自保持,通过复归按钮实现信号复归。采用这种方式存在这样一些缺陷:(1)不能准确记录故障或异常发生时间;(2)信号若不复归,就不能记录设备第二次故障或异常的信号;(3)很难排除信号指示被错误复归的可能性;(4)由于这些电磁型继电器固有的缺陷,使得信号指示给出的可靠性不高,如继电器损坏或 [1] [2] 下一页
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